中國(guó)環(huán)境報(bào)訊 歷時(shí)近3年,福建省晉江市建筑陶瓷企業(yè)于去年年底全部實(shí)現(xiàn)“煤改氣”。建陶業(yè)占據(jù)重要地位的磁灶、內(nèi)坑、紫帽等晉江鄉(xiāng)鎮(zhèn),徹底告別了煙囪林立、黑煙滾滾的過去。
建陶行業(yè)是晉江一大特色產(chǎn)業(yè),曾在晉江經(jīng)濟(jì)發(fā)展中扮演重要角色。然而,長(zhǎng)期以來,行業(yè)在生產(chǎn)過程中使用煤氣發(fā)生爐,存在高耗能、高污染的問題,對(duì)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境造成不良影響。
2010年底,晉江市委、市政府決定:3年內(nèi),晉江市所有建陶企業(yè)要分批次限期淘汰煤氣發(fā)生爐,實(shí)現(xiàn)天然氣替代,對(duì)逾期未完成簽約和能源替代工作、環(huán)保措施落實(shí)不到位的企業(yè),堅(jiān)決給予斷電、吊銷相關(guān)行政許可及營(yíng)業(yè)執(zhí)照乃至停產(chǎn)、停業(yè)處罰。
對(duì)企業(yè)而言,廢除煤氣發(fā)生爐改用天然氣,生產(chǎn)成本直線上升。加之房地產(chǎn)行業(yè)不景氣,市場(chǎng)對(duì)建陶產(chǎn)品需求疲軟,企業(yè)倍感壓力,有的在“煤改氣”大潮中倒下了。
磁灶商會(huì)會(huì)長(zhǎng)、美勝建材實(shí)業(yè)有限公司董事長(zhǎng)吳聲團(tuán)透露,他的公司生產(chǎn)1平方米外墻磚,若采用傳統(tǒng)的水煤氣,能耗成本約1.8元,而使用天然氣的成本約3.9元,兩者相差約2.1元。由于整個(gè)外墻磚行業(yè)已進(jìn)入微利時(shí)代,利潤(rùn)率不到10%,這看似不大的成本增加幾乎將外墻磚行業(yè)的利潤(rùn)都抹去了。據(jù)測(cè)算,一條標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的生產(chǎn)線,每天約可生產(chǎn)1.5萬平方米陶瓷產(chǎn)品,以每平方米增加2.1元燃料成本計(jì)算,一條生產(chǎn)線每天就要多付約3.15萬元的燃料成本。
“雖然‘煤改氣’增加了生產(chǎn)成本,但從節(jié)能減排及產(chǎn)品質(zhì)量來看,采用天然氣是大勢(shì)所趨。”吳聲團(tuán)說。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,建陶企業(yè)要通過技術(shù)改造、開發(fā)新產(chǎn)品、提升產(chǎn)品附加值,來應(yīng)對(duì)“煤改氣”帶來的生產(chǎn)成本壓力。而部分在“煤改氣”中先行一步的企業(yè),逐漸摸索出一些經(jīng)驗(yàn)。
早在2009年,福建華泰集團(tuán)有限公司便主動(dòng)“煤改氣”,雖然成本提高了,但通過節(jié)能和改進(jìn)生產(chǎn)工藝,公司成功由一家低水平瓷磚生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)型成高科技建陶龍頭企業(yè)。晉江萬利瓷業(yè)公司,在“煤改氣”后調(diào)整發(fā)展策略,進(jìn)行技術(shù)配方調(diào)整、加強(qiáng)管理,并將原來的普通厚度外墻磚生產(chǎn),部分轉(zhuǎn)為超薄磚生產(chǎn),緩解了成本壓力。
徐占升 葉興燦