走進廣西三環(huán)集團,只見生產(chǎn)線干凈清爽,矗立煙囪無煙,辦公區(qū)窗明幾凈,廠區(qū)內(nèi)繁花似錦,生機盎然。集團員工自豪地說,煙囪不再冒黑煙、散粉塵;清潔廠區(qū)、沖洗道路、澆灌花卉所使用的水都是廢水經(jīng)污水凈化處理后的循環(huán)水。不僅如此,附近的農(nóng)民還央求工廠排放凈化后的循環(huán)水以供春耕生產(chǎn)。
這一幅和諧畫卷的背后,則是北流市委、市政府重視環(huán)境保護,大力推廣煤改氣工程的成果。
北流素有“陶瓷之鄉(xiāng)”的美稱,陶瓷工業(yè)是北流市的支柱產(chǎn)業(yè)之一。陶瓷企業(yè)為該市的經(jīng)濟發(fā)展、社會繁榮、為國家商品出口創(chuàng)匯做出了巨大貢獻。然而,陶瓷企業(yè)排出的廢氣、廢水也同時在無情地侵蝕著美麗的北流。
發(fā)展經(jīng)濟,還是要環(huán)境美麗?對此,該市政府給予了堅定的回答:既要全面推動陶瓷行業(yè)的清潔生產(chǎn),也要促進生態(tài)北流建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展。
該市主要污染物削減目標(biāo)為:到2010年SO2排放要控制在1.1萬噸以內(nèi),總削減42.6%。陶瓷企業(yè)是SO2的主要污染源,推進煤改氣則是完成削減目標(biāo)的主要措施。
該市要求,陶瓷工業(yè)園區(qū)、陶瓷城和鑫山工業(yè)園區(qū)所有新建窯爐一律采用清潔能源,不能再建燃煤窯爐,違者依法拆除。從2007年起至2010年止,每年從財政撥出2000萬元的?钣糜谛律咸沾身椖炕颥F(xiàn)有陶瓷企業(yè)擴大生產(chǎn)、技術(shù)改造貸款投入的貼息扶持,以及陶瓷黑煙整治及清潔生產(chǎn)工程的資金補助,努力實現(xiàn)廢氣排放達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn),重點鼓勵陶瓷企業(yè)進行煤改氣、煤改油、煤改電的窯爐改造。對在2007年1月至2010年12月31日期間,改造燃煤窯爐特別是煤改氣項目或新建窯爐使用清潔燃料生產(chǎn)的,政府將從北流市陶瓷產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金中給予補助,屬于陶瓷隧道窯的,每條給予補助50萬元,屬于烤花窯的,每條補助5萬元,逐步引導(dǎo)和推進煤改氣工程。
對暫時沒有實行煤改氣的煤燒道窖,政府責(zé)令其強制性安裝使用高壓靜電消煙除塵設(shè)備,同時要使用高效的燃煤添加劑,以降低二氧化硫的排放量;對煤燒烤花窯,要安裝使用催化補氧裝置或反燒燃煤機等環(huán)保技術(shù)。對排放不合格的陶瓷企業(yè),環(huán)保部門將依法給予關(guān)停整治,對整治仍不合格者將給予依法關(guān)閉處理。
2005年,該市從天津天聯(lián)公司引進了投資1.2億元建設(shè)天然氣供氣站,并首先在該市陶瓷行業(yè)的龍頭企業(yè)三環(huán)集團和北流仲禮瓷業(yè)有限公司推廣了煤改氣工程。目前,該市已實行煤改氣的企業(yè)共3家,煤改隧道窯10條,其中三環(huán)集團就有8條。
該市以廣西三環(huán)集團為試點,抓好煤改氣示范工程,組織力量幫助三環(huán)集團大力推行清潔生產(chǎn),重點放在廢水、廢氣的治理,節(jié)能降耗,廢棄物回收利用,實行污染減排或零排放等技術(shù)改造方面,特別是在煤改氣項目投入了大量的人力、物力,取得了很大成果。
三環(huán)集團于2006年3月、11月,分別拆除了兩座80米長的燒煤窯爐和兩條55米高的煙囪,并成功改造由液化石油氣轉(zhuǎn)為天然氣的置換工作,進一步降低了燃料成本。到2006年底,在煤改氣方面累計投資達(dá)2890多萬元,已建成了5座燃?xì)馑淼栏G,3座燃?xì)廨伒栏G,18座燃?xì)馑笫礁G,2座電燒輥道窯,以及100?詄液化石油氣儲站和500?詄液化石油氣儲配站各一座。建成這些燃?xì)飧G爐后每年減少生產(chǎn)用煤約30000噸,燃?xì)飧G爐的年生產(chǎn)能力達(dá)到了5000萬件以上。每年減少煙塵排放量約406.9噸,二氧化硫減少排放量約1252.2噸,大大減少對環(huán)境的污染,對改善北流城區(qū)的空氣質(zhì)量起到了重要的作用,對全市陶瓷企業(yè)的黑煙污染治理工作起到了極大的推動、促進以及示范帶頭作用。
采用燃?xì)飧G爐生產(chǎn)與傳統(tǒng)煤窯相比,節(jié)能效果十分顯著,可以實現(xiàn)產(chǎn)品在裸裝明焰下燒成,釉燒單位燃耗節(jié)能約55%以上,整個產(chǎn)品綜合能耗比燒煤窯爐降低約10-20%。提高了產(chǎn)品質(zhì)量,產(chǎn)品的燒成合格率達(dá)98%以上,一級品率達(dá)到85%以上,比燒煤窯爐有了大大的提高,而且燒成質(zhì)量更穩(wěn)定。自動化程度高,可以實現(xiàn)陶瓷燒成工序的自動化控制,極大地改善了燒控的工作環(huán)境,降低了燒控人員的勞動強度,并減少了燒成工序及燒控人員。采用清潔燃?xì)鉄傻娜沼锰沾僧a(chǎn)品質(zhì)量水平可以達(dá)到或超過我國陶瓷出口的主要競爭對手如泰國、印尼等東南亞國家,產(chǎn)品售價也可以達(dá)到競爭對手的3/4或同等價格水平。燃?xì)馑淼栏G的生產(chǎn)能力比燒煤隧道窯要高15-20%,一座72米的燃?xì)馑淼栏G的生產(chǎn)能力可以達(dá)到1500萬標(biāo)準(zhǔn)件/年。
實行煤改氣工程,不僅從源頭上解決了陶瓷企業(yè)的大氣污染問題,而且對該市的經(jīng)濟效益、社會效益及環(huán)境效益起到了極大的推動作用。陶瓷生產(chǎn)廠區(qū)周邊的大氣環(huán)境狀況得到了根本性的改觀,達(dá)到國家一級標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境質(zhì)量要求,把青山綠水、白云藍(lán)天還給了市民。